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巧用“木桶理論”智解實(shí)踐難題

2021-01-22 16:37    來(lái)源:煉鐵廠    作者:楊梅

       近期,煉鐵廠干部職工牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,全員凝心聚力、創(chuàng)新集智,巧用“木桶理論”解決了多個(gè)“高效冶煉”瓶頸短板難題,全力促進(jìn)生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定順行,確保為企業(yè)奮進(jìn)“國(guó)內(nèi)一流、行業(yè)領(lǐng)先”總目標(biāo)再添新動(dòng)能。

智解一:應(yīng)用智能脈沖反吹 優(yōu)化升級(jí)保順行

       該單位3號(hào)高爐噴煤系統(tǒng)因僅配備中速磨機(jī)一臺(tái)和低壓長(zhǎng)袋防爆脈沖袋式收塵器一臺(tái),導(dǎo)致噴煤收粉器過(guò)濾面積小、制粉能力低,不能滿足當(dāng)前高爐“高效冶煉”煤粉正常供應(yīng)。

       針對(duì)以上問(wèn)題,該單位通過(guò)應(yīng)用新型濾材布袋收粉器、增大收粉過(guò)濾面積和對(duì)布袋收粉器反吹系統(tǒng)采用智能脈沖控制等舉措,一舉提高了布袋收粉器透風(fēng)率,降低了系統(tǒng)負(fù)壓。改造后,不僅大幅減少了氮?dú)饽茉聪?,?shí)現(xiàn)了制粉各項(xiàng)參數(shù)精準(zhǔn)控制,而且預(yù)防了人工操作帶來(lái)的不利影響,提高了制粉能力,預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效670萬(wàn)元。

智解二:加裝自動(dòng)控制系統(tǒng) 廢物利用降成本

       據(jù)了解,自該單位265m2燒結(jié)機(jī)活性炭(焦)脫硫脫硝工藝投運(yùn)以后,每日約產(chǎn)生3噸活性炭廢料,利用方式是將其與原煤混合進(jìn)入噴煤制粉系統(tǒng),作為高爐燃燒劑。但因制粉系統(tǒng)需精準(zhǔn)控制壓力、壓差等參數(shù),首選的罐車運(yùn)輸輸送壓力遠(yuǎn)高于磨煤機(jī)壓力,不利于活性炭重復(fù)利用。

       為解決這一問(wèn)題,該單位決定對(duì)輸送系統(tǒng)采取穩(wěn)壓定流自動(dòng)控制改造,通過(guò)在罐車與輸送管道之間加裝壓力等參數(shù)檢測(cè)、調(diào)節(jié)裝置和加裝一套電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng),成功實(shí)現(xiàn)了輸送系統(tǒng)手動(dòng)、自動(dòng)任意切換和自動(dòng)穩(wěn)壓定流輸送,促進(jìn)了廢料活性炭高效利用,月可降低生產(chǎn)成本10萬(wàn)余元。

智解三:巧制階梯溢流溜槽 設(shè)備使用延壽命

       以往,該單位450㎡燒結(jié)機(jī)使用立置環(huán)保篩對(duì)高溫冷卻后的燒結(jié)礦進(jìn)行篩分粒度分級(jí),但由于篩分溜槽落料過(guò)程落差偏大,易出現(xiàn)溜槽破損和皮帶跑偏現(xiàn)象,導(dǎo)致設(shè)備使用壽命減短,不利于正常生產(chǎn)。

       為確保生產(chǎn)安全順行,該單位通過(guò)將燒結(jié)篩分溜槽升級(jí)為階梯溢流溜槽,并在溜槽內(nèi)部加裝耐磨塊等措施,一舉消除了設(shè)備隱患。改造后,既消除了物料對(duì)皮帶的沖擊,延長(zhǎng)了皮帶使用壽命,又降低了設(shè)備備件費(fèi)用,保障了燒結(jié)機(jī)高效生產(chǎn),預(yù)計(jì)年可降本50萬(wàn)元。

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