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集智“金點(diǎn)子” 創(chuàng)新創(chuàng)效結(jié)碩果

2021-10-28 11:40    來源:軋鋼廠    作者:李海燕

        十月份,軋鋼廠通過小技小改、優(yōu)化設(shè)備設(shè)施等有力舉措,提高生產(chǎn)作業(yè)率,降低生產(chǎn)成本,為生產(chǎn)安全穩(wěn)定順行提供有力支撐。

CPU網(wǎng)絡(luò)通訊分級優(yōu)化結(jié)碩果

        改造前,軋線各CPU系統(tǒng)之間的聯(lián)鎖全部采用硬線,若出現(xiàn)故障后,問題比較難查找,嚴(yán)重影響作業(yè)率。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究,決定將CPU系統(tǒng)按照等級分為重要類聯(lián)鎖和一般類聯(lián)鎖,重要類聯(lián)鎖仍然采用硬線方式,一般類聯(lián)鎖改為網(wǎng)絡(luò)通訊,同時優(yōu)化程序,CPU之間的電纜可全部取消。改造后,上線使用效果良好,通過網(wǎng)絡(luò)通訊后,故障容易查找,同時降低了誤機(jī)時間,年綜合創(chuàng)效26萬元。

巧改“斜拉傳動”創(chuàng)效益

        該單位棒材一線精整成品二鏈設(shè)備對成品棒材收集起著重要作用。該組鏈條在運(yùn)行過程中斷裂后易導(dǎo)致主傳動軸卡彎變形,軸承座破裂,嚴(yán)重時會導(dǎo)致減速機(jī)損壞,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏。為解決此問題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場觀察設(shè)備運(yùn)行情況,對鏈條斷裂事故原因分析,最終制定改造方案,對傳動部位進(jìn)行改造,將鏈條的垂直傳動改為斜拉傳動。改造后,上線使用效果良好,節(jié)約了備件費(fèi)用,減輕了人員勞動強(qiáng)度,年創(chuàng)效23萬元。

軋槽優(yōu)化改造提效率降成本

        該單位棒材一線8架軋機(jī)在生產(chǎn)過程中軋槽利用率為5組,利用率低,換輥頻繁,無形中增加了人員勞動強(qiáng)度。針對此問題,技術(shù)人員對8架軋輥進(jìn)行測量、分析,決定將軋槽間距縮小,同時將導(dǎo)衛(wèi)框架降低5毫米,滿足8架軋輥可以使用6組軋槽,達(dá)到減少換輥頻次的目的。改造后,上線使用效果良好,不僅降低了人員勞動強(qiáng)度,同時年可降低誤機(jī)時間3小時,綜合創(chuàng)效12萬元。

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